節(jié)能豎石灰窯設(shè)備自動(dòng)化控制系統(tǒng)PLC改造
用節(jié)能豎石灰窯設(shè)備自動(dòng)化控制系統(tǒng)燒制冶金石灰,生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境較差。采用當(dāng)今先進(jìn)成熟的 PLC 自動(dòng)化控制技術(shù),對(duì)原有的控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。改造后的新系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,滿足了生產(chǎn)工藝要求,達(dá)到了降本增效的目的,給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
日產(chǎn)量100t的節(jié)能石灰豎窯,共有6孔。按兩排平行分布,每3孔窯為一個(gè)子系統(tǒng)。兩個(gè)子系統(tǒng)有各自獨(dú)立的原料供應(yīng)系統(tǒng)、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、天車提升系統(tǒng)、出灰系統(tǒng);后公用一條輸送皮帶,運(yùn)輸成 品石灰到成品倉,再由汽運(yùn)輸送給用戶。
工藝設(shè)計(jì)說明及流程
起始位置: 計(jì)量斗內(nèi)無料并在裝料位置( 計(jì)量 斗退回到位,限位開關(guān)閉合) 。
計(jì)量斗在裝料位置時(shí),振動(dòng)篩先啟動(dòng),石灰窯設(shè)備自動(dòng)化控制系統(tǒng)振動(dòng)篩啟動(dòng)2s后上料皮帶再啟動(dòng),上料皮帶啟動(dòng)2s后給料器再啟動(dòng)。當(dāng)計(jì)量斗中的重量達(dá)到設(shè)定重量的 90% 時(shí),給料器進(jìn)行斷續(xù)給料(斷續(xù)時(shí)間可調(diào)節(jié));當(dāng)重量達(dá)到設(shè)定值時(shí),皮帶機(jī)、振動(dòng)篩停止。
料盅下到地坑內(nèi)時(shí),限位開關(guān)閉合,10s后計(jì)量斗開始推出至卸料位置(推出到位,限位開關(guān)閉合),卸料器起動(dòng),計(jì)量斗推出的同時(shí)圓盤開始轉(zhuǎn)動(dòng),10s后(或計(jì)量斗內(nèi)重量為零時(shí)),卸料器停止,轉(zhuǎn)盤同時(shí)停止,計(jì)量斗開始拉回至裝料位置,石灰窯設(shè)備自動(dòng)化控制系統(tǒng)并給天車工發(fā)出電鈴信號(hào)。
聯(lián)鎖關(guān)系: 當(dāng)計(jì)量斗在裝料位置,PLC檢測(cè)計(jì)量斗內(nèi)重量為零時(shí)方可啟動(dòng)振動(dòng)篩、上料皮帶、給料器。
當(dāng)計(jì)量斗在裝料位置,PLC檢測(cè)出計(jì)量內(nèi)重量值為設(shè)定值,并且振動(dòng)篩、上料皮帶、給料器是停止?fàn)顟B(tài)下,料盅下到地坑內(nèi)時(shí)并壓住限位開關(guān),計(jì)量斗推出方可執(zhí)行。
當(dāng)上料振篩啟動(dòng)時(shí),稱量好的煤通過放煤3#皮帶和原料同時(shí)進(jìn)入計(jì)量斗,只有稱量好的煤放完時(shí),3#皮帶才會(huì)停止。當(dāng)計(jì)量斗推出到位時(shí),上煤1#、2#皮帶啟動(dòng)開始備煤,只有本次煤量達(dá)到設(shè)定值時(shí),上煤1#、2#皮帶停止后,放空料的計(jì)量斗才會(huì)退回準(zhǔn)備上料,下一個(gè)上料循環(huán)開始進(jìn)行。
整個(gè)石灰窯設(shè)備自動(dòng)化控制系統(tǒng)全部采用人工控制,即通過現(xiàn)場(chǎng)操作按鈕,控制各設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。雖然安裝了除塵系統(tǒng),可是高溫、噪音、粉塵的不利工作環(huán)境,仍然嚴(yán)重威 脅著工人的身體健康。同時(shí),人工操作生產(chǎn)占用人員較多,也加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本。經(jīng)過綜合考慮,以原、燃料供送系統(tǒng)為突破口,進(jìn)行自動(dòng)化改造。由人工操作改為自動(dòng)化控制,把人員從惡劣的工作環(huán)境中解放出來,同時(shí)也顯著提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
小編:Amy